
1984年,自舊主系統(tǒng)導(dǎo)入以來已經(jīng)過了13年,工廠仍然出現(xiàn)了各種問題,為了解決這些問題成立了『生產(chǎn)系統(tǒng)研究會』。通過6種生產(chǎn)排程軟件、生產(chǎn)管理軟件的比較和演示,以及到其他工廠的參觀學(xué)習(xí),最終決定導(dǎo)入ASPROVA。
決定導(dǎo)入的理由如下:
①可以考慮計劃的優(yōu)先順序。
②在甘特圖上就能夠輕而易舉地移動工作。
③可以對人為移動的工作進(jìn)行固定并排程。
④多道工序的計劃能夠一氣呵成。
特別④是至關(guān)重要的,因?yàn)椤敢郧笆且悦康拦ば蚓植孔顑?yōu)為目標(biāo)安排計劃。相比之下,用ASPROVA可以一下子就排出多道工序的計劃。由此實(shí)現(xiàn)了整體最優(yōu)化的目標(biāo)」(山岸副中心長)。
首先,將ASPROVA應(yīng)用于BS型汽化器,其后,決定向其他產(chǎn)品橫向展開。生產(chǎn)BS型汽化器大體上分為鑄造、加工、組裝3道工序。以前,雖然已經(jīng)確立了關(guān)于組裝工序的計劃系統(tǒng),但是加工工序的計劃 則是由現(xiàn)場負(fù)責(zé)。由于在沒有充分確認(rèn)組裝所必需的零件加工是否來得及的情況下就進(jìn)行了加工,導(dǎo)致了加工后庫存過剩。甚至,由于其前道工序鑄造的計劃更加不 明確,鑄造后的零件也堆滿了倉庫。為了改善這種狀況,判定如果把當(dāng)時還未系統(tǒng)化的加工工序的計劃進(jìn)行系統(tǒng)化效果就會很明顯,于是將ASPROVA應(yīng)用于加 工工序 (5~6工序)。加工工序負(fù)荷的檢查、與組裝工序同期化的檢查都成為現(xiàn)實(shí),由此削減了加工后的庫存。甚至,把根據(jù)加工工序的排程結(jié)果得到的鑄造內(nèi)示訂單發(fā) 送到鑄造現(xiàn)場,由此削減了鑄造后的庫存。
在設(shè)定排程計劃參數(shù)時花了不少心思。例如、想做成這樣的計劃:如果來7月5日5臺、7月6日100臺 這樣的訂單,就在7月6日生產(chǎn)105臺。而且,反過來如果7月5日100臺、7月6日5臺,那么就在7月5日生產(chǎn)105臺。原本想調(diào)整ASPROVA的計 劃參數(shù)設(shè)置來實(shí)現(xiàn)這樣的計劃,但總不能順利地進(jìn)行。因此,放棄了利用計劃參數(shù)設(shè)置來解決,而改用通過外部程序?qū)τ唵问占笤倥懦痰姆椒ń鉀Q了這個問題。過 多收集就會發(fā)生交貨期延遲。為此,由人來進(jìn)行細(xì)微的判斷。([ASPROVA公司的評注]為不引起交貨期的延遲,現(xiàn)在Asprova2003擁有著控制工 作排列順序這一最優(yōu)化邏輯選項(xiàng)。)
首先,從訂貨商來的3個月或者5個月(不同的訂貨商,期間也不同)的內(nèi)示訂單會按旬更新。依據(jù)內(nèi)示訂單MRP系統(tǒng)做出加工工序的制造訂單,再根據(jù)制造訂單用ASPROVA進(jìn)行排程。從排程結(jié)果可以進(jìn)行:
① 加工工序的負(fù)荷檢查
② 對照加工結(jié)束日和組裝開始日,檢查加工是否來得及
③ 做出鑄造的制造訂單并傳達(dá)到鑄造現(xiàn)場
確定訂單是1個月前接到的。其后也會有變更的情況,但是不管怎么變更,大前提是能趕得上客戶指定的交貨期。依據(jù)確定訂單MRP系統(tǒng)會輸出加工日程并結(jié)合該日程進(jìn)行加工。關(guān)于現(xiàn)狀方面,ASPROVA不輸出作業(yè)指示。
作為季節(jié)變動要因,二輪車在春天進(jìn)行新機(jī)種的發(fā)售,因此冬天是繁忙期??紤]來自營業(yè)的年度銷售預(yù)測以及前年的實(shí)績數(shù)字,提前進(jìn)行加工。將因提前籌備而產(chǎn)生的假想銷售籌備錄入到主系統(tǒng),ASPROVA讀取該數(shù)據(jù)進(jìn)行排程并檢查加工能力。
以前是各制造現(xiàn)場的管理者根據(jù)組裝計劃制定加工日程的,由于ASPROVA的導(dǎo)入,削減了制造現(xiàn)場工 數(shù)。 BS型汽化器的制造提前期從11天縮短到了8天。以前,即使訂單來了也沒有驗(yàn)證加工是否來得及的手段,而根據(jù)ASPROVA的排程結(jié)果使之能得到驗(yàn)證。 通過將鑄造工序和加工工序的同期化,鑄造品的半成品庫存削減了33%。實(shí)際上訪問當(dāng)天,倉庫內(nèi)的貨架約有一半是空著的狀態(tài)。在加工現(xiàn)場,過量加工和隱性庫 存也減少了。財務(wù)指標(biāo)里的盤點(diǎn)金額減少了38.8%。 (當(dāng)然,這不僅僅是新系統(tǒng)的成果,而是改善活動整體的效果)